您当前的位置:首页 / 新闻中心 / 公司新闻 / 气动调节阀内漏原因及解决办法
气动调节阀以其控制精度高、安装调试方便等优点在各种工业控制系统中得到了越来越广泛的应用。但是,在使用过程中,也有一些问题困扰着现场仪表人员,就是阀门内漏问题。这里我们探讨一下气动调节阀的常见内漏原因和解决办法,希望能对工厂的现场维护人员有帮助。
1、执行机构零位设定不准确,没有达到阀门的全关位。调整办法:1)手动把阀关死(必须确认已经完全关闭);2)再用力手动关阀,以稍微用力气拧不动为准;3)再往回拧(开阀方向)半圈;4)然后调节限位。
2、阀门是向下推关闭型式,执行机构的推力不够大,在没有压力的时候调试很容易就达到全关位,而有下推力时,不能克服液体向上的推力,所以关不到位。解决办法:更换大推力的执行机构,或该为平衡型阀芯以减小介质不平衡力。
3、气动调节阀制造质量引起的内漏
阀门制造厂家在生产过程中对阀门材质、加工工艺、装配工艺等控制不严,致使密封面研磨不合格、对麻点、沙眼等缺陷的产品没有彻底剔除,造成了气动调节阀内漏。解决办法:重新加工密封面。
4、气动调节阀控制部分影响阀门的内漏
气动调节阀的传统控制方式是通过阀门限位开关、过力矩开关等机械的控制方式,由于这些控制元件受环境温度、压力、湿度的影响,造成阀门定位失准,弹簧疲劳、热膨胀系数不均匀等客观因素,造成气动调节阀的内漏。解决办法:重新调整限位。
5、气动调节阀调试问题引起的内漏
受加工、装配工艺的影响,气动调节阀普遍存在手动关严后气动打不开的现象,如通过上下限位开关的动作位置把气动调节阀的行程调整小一些,则出现气动调节阀关不严或者阀门开不展的不理想状态;把气动调节阀的行程调整大一些,则引起过力矩开关保护动作;如果将过力矩开关的动作值调整的大一些,则出现撞坏减速传动机构或者撞坏阀门,甚到将电机烧毁的事故。为了解决这一问题,通常,气动调节阀调试时手动将气动调节阀摇到底,再往开方向摇一圈,定气动门的下限位开关位置,然后将气动调节阀开到全开位置定上限开关位置,这样气动调节阀就不会出现手动关严后气动打不开的现象,才能使气动门开、关操作自如,但无形中就引起了气动门内漏。即使气动调节阀调整的比较理想,由于限位开关的动作位置是相对固定的,阀门控制的介质在运行中对阀门的不断冲刷、磨损,也会造成阀门关闭不严而引起的内漏现象。解决办法:重新调整限位。
6、选型错误造成阀门的空化腐蚀引起气动调节阀的内漏
空化与压差有关,当阀门的实际压差△P大于产生空化的临界压差△Pc,就产生空化,空化过程中气泡破裂时释放出巨大的能量,对阀座、阀芯等节流元件产生巨大的破坏作用,一般的阀门在空化条件下zui多运行三个月甚到更短时间,即阀门遭受到严重的空化腐蚀,致使阀座泄漏量高可达额定流量的30%以上,这是无法弥补的,因此,不同用途的气动门都有不同的具体技术要求,要按照系统工艺流程来合理选择气动调节阀到关重要。解决办法:进行工艺改进,选用多级降压或套筒调节阀。
7、介质的冲刷、气动调节阀老化引起的内漏
气动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现气动调节阀行程偏大、气动调节阀关不严的现象,造成气动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,气动调节阀内漏现象会越来越严重。解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。
不同的化工介质,选用不同的调节阀,推荐选用气动调节阀、电动调节阀、自力式压力调节阀,切断阀,我们可根据作业工况、经济情况等综合考虑推荐选用,咨询热线:0577-67008999
相关产品
相关新闻
灵活的控制方式:接受模拟信号或数字信号控制2024-11-26
气动调节阀通过接受模拟信号(如4-20mA)或数字信号(如Modbus、Profibus)控制,实现高精度的流量和压力调节。广…
气动调节阀:品质与创新并重的工业控制设备2024-11-25
气动调节阀结合精准控制与技术创新,以压缩空气为动力实现流体的高效调节,适应多工况需求,推动绿色生产。…
可调节范围广:从小流量到大流量均能准确控制2024-11-21
本文介绍了气动调节阀通过精密的执行机构和多样化的阀体设计,实现从小流量到大流量的准确控制。这种广泛的…
气动调节阀:精准控制,满足多样化生产需求2024-11-20
气动调节阀凭借灵敏响应与高精度控制,适应多样生产条件,确保流程稳定与产品质量。其安全性强、环保性好,…
多类型阀芯:球型、蝶型、直行程等,满足不同控制需求2024-11-18
气动调节阀提供多类型阀芯,包括球型、蝶型和直行程等,以满足不同控制需求。球型阀芯适用于高压高温,蝶型…
双重密封设计:确保介质无泄漏,节能2024-11-11
双重密封设计的气动调节阀通过主密封和辅助密封结构,有效避免介质泄漏,提高和节能效果。采用高性能材料和…